漳州某体育用品厂空压机巡检案例分享:从细微处预见风险,避免非计划停机
一、案例概述
本次案例记录了漳州某体育用品厂的空压机日常巡检,我司的售后技术人员,通过严格规划的空压机巡检过程,凭借对
设备参数、管路系统及关键部件的细致观察,识别潜在的风险,制定下次保养的时间及所需材料。

二、空压机设备
设备型号:开山永磁变频空压机 MVF22
三、 巡检过程与异常发现
1. 整体外观与运行参数分析
步骤: 巡检人员首先对空压机本体进行目视检查,确认无油污泄漏、结构无异常。随后,重点记录控制面板各项数据。
发现: 设备运行时间、主机电流,压力温度等核心参数正常,
确认:下次保养的时间在12月份,三滤均到时间需要更换

2. 管路系统与连接点检查
步骤: 依据管道流程图,对从空压机到储气罐再到主管路的各个连接点进行逐一排查。
发现: 在空压机接口处,管道生锈,时间比较久,巡检人员听到轻微的、持续的 “嘶嘶” 声。
深入分析: 此泄漏点虽小,但会导致系统压力小幅波动,为维持设定压力,空压机加载频率和时间会无形中增加。
解决:维修人员紧固了泄漏点的接口,并对整个管路系统的密封性进行了复检。

3. 终端压力确认
步骤: 检查储气罐压力表读数。
发现: 压力表显示值在正常范围内。
四、案例总结
巡检的意义并不是走过场”的,而是通过专业的,细化的巡检流程,发现存在的问题,预防大于维修,减少公司停机风险,以及降本增效。





